Podle RT šéf ruské kosmické agentury Roskosmos, pan Jurij Borisov, uvedl, že sonda Luna-25 včas nevypnula motor a odchýlila se od plánované oběžné dráhy.
„Vypnutí motoru bohužel nebylo plánováno postupně, ale na základě času. Místo plánovaných 84 sekund trval proces 127 sekund,“ řekl Borisov 21. srpna televizi Rossija 24.
Fotografie pořízená kamerou kosmické lodi Luna-25.
Roskosmos 20. srpna oznámil, že ruská automatická meziplanetární stanice Luna-25 se srazila s Měsícem místo plánovaného přistání. Sonda před přistáním přijala signály k vytvoření eliptické dráhy, ale ve 14:57 moskevského času ztratila kontakt. Pokusy o lokalizaci sondy a obnovení kontaktu byly neúspěšné.
Byla sestavena komise zastupující agentury, aby určila příčinu selhání sondy.
Luna-25 byla vypuštěna 11. srpna raketou Sojuz 2.1b z kosmodromu Vostočnyj v Amurské oblasti na ruském Dálném východě. Je to první sonda vyslaná Ruskem na Měsíc od sovětské éry.
Cílem této mise je přistát kosmickou lodí poblíž jižního pólu Měsíce, který je známý svým obtížným terénem.
Sonda vstoupila na oběžnou dráhu Měsíce začátkem minulého týdne a odeslala zpět snímky odvrácené strany Měsíce ve vysokém rozlišení. Sonda by měla přistát 21. srpna, aby prozkoumala měsíční půdu na přítomnost ledu, otestovala technologii měkkého přistání a provedla dlouhodobý výzkum měsíční exosféry.
Phuong Anh (Zdroj: RT)
Zdroj
Komentář (0)