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A iniciativa do engenheiro da BSR ajuda a economizar mais de 1 bilhão de VND por ano.

O novo método de análise de arsênio desenvolvido pelos engenheiros da BSR superou erros, dominou o processo e gerou uma economia de mais de 1 bilhão de VND por ano.

Báo Tài nguyên Môi trườngBáo Tài nguyên Môi trường08/12/2025

Todos os anos, o Laboratório da Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company ( BSR ) realiza centenas de testes para controlar a qualidade dos catalisadores no "coração" da Refinaria de Petróleo Dung Quat: a oficina de craqueamento catalítico fluido (RFCC). A partir de uma anomalia nos resultados da análise de arsênio, os engenheiros da BSR pesquisaram e aprimoraram o método de teste, corrigiram erros, dominaram o processo e ajudaram a fábrica a economizar mais de 1 bilhão de VND por ano. Essa história não se trata apenas de uma iniciativa técnica, mas também reflete o espírito de inovação, responsabilidade e criatividade persistente dos cientistas da BSR.

Do “coração” da fábrica ao problema do catalisador

No processo operacional da Refinaria de Petróleo Dung Quat, a unidade de craqueamento catalítico fluido de resíduos (RFCC) é considerada o "coração" de todo o sistema. É nela que ocorre o processo de conversão do resíduo pesado da unidade de destilação de petróleo bruto (CDU) em produtos leves de alto valor econômico , como gasolina, GLP, propileno, óleo diesel e óleo combustível.

Kỹ sư Võ Tấn Phương và cộng sự thực hiện nhiều phép thử mẫu xúc tác thải RFCC làm lợi cho BSR 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: BSR.

O engenheiro Vo Tan Phuong e seus colegas realizaram diversos testes em amostras de catalisadores residuais de RFCC, gerando um lucro de 1 bilhão de VND por ano para a BSR. Foto: BSR.

A unidade de ciclo combinado rotativo (RFCC) da planta consiste em quatro salas: torre de reação, sistema de regeneração de catalisador, separação de produtos e tratamento de gases subprodutos. Com uma capacidade projetada de cerca de 69.700 barris/dia, a RFCC pode operar atualmente com mais de 110% da capacidade em condições ideais – uma prova da capacidade técnica, operacional e de melhoria contínua da equipe de engenharia da BSR.

O núcleo do processo de tratamento RFCC é o catalisador – o fator decisivo na eficiência e qualidade do produto. O catalisador utilizado é um pó fino de zeólita, com tamanho médio de 70 mícrons, operando em um regime de “leito pseudofluidizado” para promover a quebra de componentes de cadeia longa em matérias-primas pesadas. Há sempre cerca de 600 a 650 toneladas de catalisador balanceado no sistema, e é necessário adicionar de 8 a 13 toneladas de catalisador novo diariamente.

Ao mesmo tempo, a quantidade de catalisador residual é quase igual à quantidade de catalisador recém-adicionado, com uma média de 10 toneladas/dia. Esse catalisador é coletado em locais específicos, como o funil D-1506 e o ​​silo Fine, sendo posteriormente classificado e processado de acordo com as normas nacionais QCVN 07:2009/BTNMT sobre limites de resíduos perigosos. Desde o início das operações da planta, amostras do catalisador residual de RFCC têm sido enviadas à unidade de avaliação para análise, e os resultados têm atendido a todos os requisitos – estando abaixo do limite de resíduos perigosos.

No entanto, em 21 de março de 2023, a unidade de inspeção apresentou os resultados da análise de arsênio (As) no lote de catalisador datado de 24 de fevereiro de 2023, com um valor de 8,05 mg/L, excedendo o limite normal de resíduos de 2 mg/L. Caso esses resultados sejam confirmados, esse lote de catalisador RFCC terá que ser classificado e tratado como resíduo perigoso, o que resultará em um aumento repentino nos custos: de VND 736.000/ton para VND 4,6 milhões/ton.

Diante desses resultados “anormais”, após receberem a tarefa designada, os engenheiros do laboratório reanalisaram todas as matérias-primas, produtos químicos e aditivos de processamento na oficina de RFCC para rastrear a origem do arsênio acumulado no lote de catalisador mencionado. Os resultados da reavaliação mostraram que nenhuma fonte possuía um teor de arsênio suficientemente alto para se acumular a um nível acima do limite no catalisador. Isso levou à conclusão inicial: o método de análise da unidade de serviço pode ter sofrido interferência, causando erros nos resultados dos testes.

Quando os engenheiros da BSR "diagnosticam" e encontram soluções por conta própria

Diante dessa realidade, a equipe de engenharia do Laboratório BSR — liderada pelo engenheiro Vo Tan Phuong — embarcou em uma pesquisa e desenvolvimento de um método de análise interno para substituir completamente a terceirização. Essa tarefa exige não apenas conhecimento profundo de química analítica, mas também uma compreensão abrangente do processo tecnológico RFCC.

Sáng kiến giúp BSR tiết kiệm được khoảng 1,033 tỷ đồng. Ảnh: BSR.

A iniciativa ajuda a BSR a economizar cerca de 1,033 trilhão de VND. Foto: BSR.

De acordo com o projeto original, o Laboratório BSR não possuía a função de analisar indicadores metálicos extraídos, como arsênio e antimônio, em catalisadores. No entanto, em resposta a requisitos urgentes, a equipe de engenharia aproveitou proativamente os equipamentos existentes — especialmente o espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e o evaporador rotativo — para restabelecer todo o processo de extração de metais de acordo com as normas EPA 200.7 e 1311, porém adaptado às condições reais.

Esta solução inovadora substituiu completamente equipamentos especializados e dispendiosos por um evaporador rotativo disponível, permitindo a extração eficaz de metais do catalisador para a fase aquosa. Em particular, a equipe de pesquisa descobriu que a interferência do elemento de terras raras lantânio (La) – presente em catalisadores de zeólita – é a principal causa de resultados incorretos de arsênio. A partir daí, a equipe realizou diversos experimentos e desenvolveu uma solução para lidar com os fatores de interferência, garantindo alta precisão nas análises realizadas com o equipamento ICP-OES nos comprimentos de onda de 193 nm e 197 nm.

Esta solução "caseira" não só ajuda a aumentar a precisão dos resultados da análise, como também atende plenamente aos requisitos técnicos da norma ISO 17025. Os resultados são impressionantes: ao aplicar o novo método com resultados de teste altamente precisos, as amostras de catalisador RFCC reanalisadas estão todas dentro do limite de segurança, abaixo do limiar de resíduos perigosos. Em particular, o grupo de autores colaborou para transferir a solução para a unidade de avaliação para reanalisar o lote de catalisador mencionado.

Após a aplicação das recomendações da BSR, a unidade de testes reenviou os resultados da análise do lote de catalisador em 24 de fevereiro de 2023 e, desta vez, o teor de arsênio estava abaixo do limite prescrito, confirmando a correção e o valor prático da iniciativa.

A iniciativa “Aprimoramento do método de análise de arsênio e antimônio (EPA 200.7 e 1311) em catalisadores RFCC para aumentar a precisão dos resultados dos testes” conquistou o primeiro lugar no 14º Concurso de Inovação Técnica da Província de Quang Ngai (2024-2025). Em termos de tecnologia e meio ambiente, o novo método permite que o Laboratório BSR seja totalmente proativo no controle da qualidade do catalisador, no cálculo e ajuste da dosagem de produtos químicos passivadores de níquel e na classificação precisa de catalisadores residuais de acordo com as normas QCVN 07:2009/BTNMT, garantindo a conformidade com a legislação e otimizando os custos de tratamento de resíduos.

Do ponto de vista econômico, os benefícios são ainda mais evidentes. Anteriormente, o Laboratório BSR precisava enviar cerca de 208 amostras de catalisadores residuais por ano para análise externa, a um custo médio de 5,28 milhões de VND por amostra. Ao realizar o processo internamente, o custo cai para apenas 313.033 VND por amostra. Dessa forma, a BSR economiza cerca de 1,033 bilhão de VND por ano, sem mencionar os benefícios indiretos de ser proativa e ágil no controle de qualidade e no ajuste tecnológico.

O Sr. Pham Cong Nguyen, Chefe do Departamento de Segurança e Qualidade da BSR, comentou: “Ao analisarmos toda a trajetória, percebemos que esta iniciativa não se resume a um teste ou a um pequeno passo técnico. Por trás dela, está o espírito de criatividade, iniciativa e ciência – valores profundamente enraizados na cultura de inovação da BSR.”

Desde a detecção de sinais anormais até o processo de diagnóstico, análise, identificação da causa e desenvolvimento de um método alternativo completo, os engenheiros da BSR demonstram sua capacidade de dominar a tecnologia e sua criatividade ilimitada. Eles não apenas resolvem problemas técnicos específicos, mas também contribuem para a redução de custos, o aumento da sustentabilidade na produção e a reafirmação do espírito da "equipe BSR": falar menos, pensar mais, fazer mais, com rapidez e alta eficiência.

Com inteligência e entusiasmo, os engenheiros do Laboratório BSR transformaram operações aparentemente pequenas em soluções que trazem benefícios de mais de 1 bilhão de VND por ano. Essa história reafirma: na Refinaria de Petróleo Dung Quat, cada iniciativa e melhoria, seja em escala laboratorial ou no processo de produção, é um pequeno tijolo que constrói um grande valor para a empresa e para o setor energético e petroquímico do Vietnã.

Fonte: https://nongnghiepmoitruong.vn/sang-kien-cua-ky-su-bsr-giup-tiet-kiem-hon-1-ty-dong-moi-nam-d788182.html


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