Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

A BSR mérnöki kezdeményezése több mint 1 milliárd VND-t takarít meg évente

A BSR mérnökei által kifejlesztett új arzénelemzési módszer kiküszöbölte a hibákat, elsajátította a folyamatot, és évi több mint 1 milliárd VND megtakarítást eredményezett.

Báo Tài nguyên Môi trườngBáo Tài nguyên Môi trường08/12/2025

A Binh Son Finomító és Petrolkémiai Részvénytársaság ( BSR ) laboratóriuma minden évben több száz tesztet végez a katalizátorok minőségének ellenőrzésére a Dung Quat Olajfinomító „szívében”, az RFCC műhelyében. Az arzénelemzési eredmények egy rendellenességét követően a BSR mérnökei kutatták és fejlesztették a vizsgálati módszert, kijavították a hibákat, elsajátították a folyamatot, és hozzájárultak a gyár évi több mint 1 milliárd VND-jének megtakarításához. Ez a történet nemcsak egy technikai kezdeményezésről szól, hanem a BSR tudósainak innovációs szellemét, felelősségvállalását és kitartó kreativitását is tükrözi.

A gyár „szívétől” a katalizátorproblémáig

A Dung Quat Olajfinomító működési folyamatában az RFCC (maradékfolyadék-katalizátoros krakkolás) műhely a teljes rendszer „szívének” tekinthető. Itt zajlik a nyersolaj-desztillációs egységből (CDU) származó nehéz maradékanyag könnyű, nagy gazdasági értékű termékekké, például benzinné, PB-gázzá, propilénné, dízelolajjá és fűtőolajjá történő átalakítása.

Kỹ sư Võ Tấn Phương và cộng sự thực hiện nhiều phép thử mẫu xúc tác thải RFCC làm lợi cho BSR 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: BSR.

Vo Tan Phuong mérnök és kollégái számos tesztet végeztek RFCC hulladékkatalizátor mintáin, amivel a BSR évi 1 milliárd VND-t profitált. Fotó: BSR

Az üzem RFCC-je négy műhelyből áll: reakciótoronyból, katalizátorregeneráló rendszerből, termékszétválasztóból és gáz-melléktermék-kezelőből. A körülbelül 69 700 hordó/nap tervezési kapacitásával az RFCC optimális körülmények között jelenleg több mint 110%-os kapacitással képes működni – ez bizonyítja a BSR mérnöki csapatának műszaki, üzemeltetési és folyamatos fejlesztési képességeit.

Az RFCC kezelési folyamatának lelke a katalizátor – a termék hatékonyságának és minőségének meghatározó tényezője. A felhasznált katalizátor egy finom por állagú zeolit, amelynek átlagos mérete 70 mikron, és „pszeudofluidizált ágyas” állapotban működik, hogy elősegítse a nehéz nyersanyagokban található hosszú szénláncú komponensek krakkolását. A rendszerben mindig körülbelül 600-650 tonna kiegyensúlyozott katalizátor van, és naponta 8-13 tonna új katalizátort kell hozzáadni.

Ugyanakkor a hulladékkatalizátor mennyisége majdnem megegyezik az újonnan hozzáadott katalizátor mennyiségével, átlagosan 10 tonna/nap. Ezt a katalizátort speciális helyszíneken, például a Hopper D-1506-ban és a Silo Fine-ban gyűjtik össze, majd a veszélyes hulladékokra vonatkozó QCVN 07:2009/BTNMT nemzeti szabványok szerint osztályozzák és dolgozzák fel. Az üzem üzembe helyezése óta az RFCC hulladékkatalizátor mintáit elemzésre küldték az értékelő egységbe, és az eredmények mind megfeleltek a követelményeknek – a veszélyes hulladékokra vonatkozó küszöbérték alatt voltak.

2023. március 21-én azonban az ellenőrző egység a katalizátor-adag arzén (As) tartalmára vonatkozóan 2023. február 24-i keltezéssel 8,05 mg/l-es eredményt adott ki, ami meghaladja a szokásos 2 mg/l-es hulladékküszöbértéket. Ha ezeket az eredményeket megerősítik, akkor ezt az RFCC katalizátor-adagot veszélyes hulladékként kell besorolni és kezelni, ami a költségek hirtelen emelkedéséhez vezet: 736 000 VND/tonnáról 4,6 millió VND/tonnára.

Az ilyen „abnormális” eredményekkel szembesülve, a kijelölt feladat kézhezvétele után a laboratóriumi mérnökök újra elemezték az összes nyersanyagot, vegyszert és feldolgozási adalékanyagot az RFCC műhelyében, hogy nyomon kövessék a fenti katalizátortételen felhalmozódott arzén forrását. Az újraértékelés eredményei azt mutatták, hogy egyetlen forrás arzéntartalma sem volt olyan magas, hogy a katalizátorban a küszöbértéket meghaladó szinten felhalmozódjon. Ez felvetette a kezdeti következtetést: a szervizegység elemzési módszerét befolyásolhatta a hiba, ami pozitív hibákat okozhat a teszteredményekben.

Amikor a BSR mérnökei maguk "diagnosztizálnak és találnak megoldásokat"

Ezzel a valósággal szembesülve a BSR Laboratórium mérnöki csapata – élén Vo Tan Phuong mérnökkel – belekezdett egy belső elemzési módszer kutatásába és fejlesztésébe, hogy teljesen kiváltsa a kiszervezést. Ez egy olyan feladat, amely nemcsak az analitikai kémia mélyreható ismeretét igényli, hanem az RFCC technológiai folyamatának mélyreható megértését is.

Sáng kiến giúp BSR tiết kiệm được khoảng 1,033 tỷ đồng. Ảnh: BSR.

A kezdeményezésnek köszönhetően a BSR körülbelül 1033 milliárd VND-t takaríthat meg. Fotó: BSR

Az eredeti terv szerint a BSR Laboratóriumnak nem volt feladata a katalizátorokban található kivont fémindikátorok, például az arzén és az antimon elemzése. A sürgős igényekre reagálva azonban a mérnöki csapat proaktívan kihasználta a meglévő berendezéseket – különösen az ICP-OES gépet és a rotációs bepárlót –, hogy a teljes fémkivonási folyamatot az EPA 200.7 és 1311 szabványoknak megfelelően, de a tényleges körülményekhez igazítva állítsa vissza.

Ez az innovatív megoldás teljesen lecserélte a drága, speciális berendezéseket egy elérhető rotációs bepárlóra, ami segít hatékonyan kivonni a katalizátorban lévő fémeket a vízfázisba. A kutatócsoport felfedezte, hogy a zeolit ​​katalizátorokban megjelenő ritkaföldfém, a lantán (La) interferenciája a helytelen arzéneredmények fő oka. Ezt követően a csapat számos kísérletet végzett, és megoldást dolgozott ki az interferencia tényezők kezelésére, biztosítva a nagy pontosságot az ICP-OES berendezéseken végzett elemzés során 193 nm és 197 nm hullámhosszon.

Ez a „hazai fejlesztésű” megoldás nemcsak az elemzési eredmények pontosságának növelésében segít, hanem teljes mértékben megfelel az ISO 17025 szabvány műszaki követelményeinek is. Az eredmények lenyűgözőek, az új módszer alkalmazásakor a nagy pontosságú vizsgálati eredmények mellett az újratesztelt RFCC katalizátorminták mind a biztonsági határértéken belül, a veszélyes hulladék küszöbértéke alatt vannak. A szerzőcsoport különösen együttműködött az oldatnak az értékelő egységbe történő áthelyezésében a fenti katalizátortétel újbóli elemzése céljából.

A BSR ajánlásainak alkalmazása után a vizsgálóegység 2023. február 24-én újra benyújtotta a katalizátor-tétel elemzési eredményeit, és ezúttal az arzéntartalom az előírt küszöbérték alatt volt, megerősítve a kezdeményezés helyességét és gyakorlati értékét.

Az „Arzén és antimon (EPA 200.7 és 1311) elemzési módszerének fejlesztése RFCC katalizátorokban a teszteredmények pontosságának növelése érdekében” című kezdeményezés elnyerte a 14. Quang Ngai tartomány Műszaki Innovációs Versenyének (2024-2025) első díját. Technológiai és környezeti szempontból az új módszer segíti a BSR Laboratóriumot abban, hogy teljes mértékben proaktívan ellenőrizze a katalizátor minőségét, kiszámítsa és állítsa be a Ni passzivátor vegyszerek adagolását, valamint pontosan osztályozza a hulladékkatalizátorokat a QCVN 07:2009/BTNMT előírások szerint, biztosítva a jogszabályok betartását és optimalizálva a hulladékkezelési költségeket.

Gazdasági szempontból az előnyök még nyilvánvalóbbak. Korábban a BSR Laboratóriumnak évente körülbelül 208 hulladékkatalizátor-mintát kellett külföldre küldenie, átlagosan 5,28 millió VND/minta költséggel. Ha ezt házon belül végezzük, a költség mindössze 313 033 VND/minta. Így a BSR évente körülbelül 1,033 milliárd VND-t takarít meg - nem is beszélve a proaktív és gyors minőségellenőrzésből és technológiai kiigazításból származó közvetett előnyökről.

Pham Cong Nguyen úr, a BSR Minőségbiztonsági Osztályának vezetője így nyilatkozott: „Visszatekintve az egész útra, ez a kezdeményezés nem csupán egy teszt vagy egy apró technikai lépés története. Mögötte a kreativitás, a kezdeményezőkészség és a tudomány szelleme áll – olyan értékek, amelyek mélyen gyökereznek a BSR innovációs kultúrájában.

A rendellenes jelek észlelésétől a „diagnózis” felállításán, elemzésén, az ok megtalálásán át egészen egy teljes alternatív módszer kidolgozásáig a BSR mérnökei bebizonyították, hogy képesek elsajátítani a technológiát és korlátlan kreativitásukat. Nemcsak egy adott műszaki problémát kezelnek, hanem hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, a termelés fenntarthatóságának javításához és a „BSR-emberek” szellemiségének megerősítéséhez is – kevesebbet beszélni, többet gondolkodni, többet tenni, gyorsaság, nagy hatékonyság.

Intelligenciával és lelkesedéssel a BSR Laboratórium mérnökei látszólag kis műveleteket olyan megoldásokká alakítottak, amelyek évente több mint 1 milliárd VND hasznot hoznak. Ez a történet ismét megerősíti: a Dung Quat Olajfinomítónál minden kezdeményezés és fejlesztés, legyen az laboratóriumi méretű vagy termelési folyamat, egy apró tégla, amely nagy értéket teremt a vállalat és a vietnami energia- és petrolkémiai ipar számára.

Forrás: https://nongnghiepmoitruong.vn/sang-kien-cua-ky-su-bsr-giup-tiet-kiem-hon-1-ty-dong-moi-nam-d788182.html


Hozzászólás (0)

Kérjük, hagyj egy hozzászólást, és oszd meg az érzéseidet!

Ugyanebben a témában

Ugyanebben a kategóriában

Lenyűgözött a szuper esküvő, amelyet 7 napon és éjszakán át tartottak Phu Quoc-on
Ősi Jelmezfelvonulás: Száz Virág Öröme
Bui Cong Nam és Lam Bao Ngoc magas hangon versenyeznek.
Vietnam a világ vezető örökségi célpontja 2025-ben

Ugyanattól a szerzőtől

Örökség

Ábra

Üzleti

Kopogj Thai Nguyen tündérországának ajtaján

Aktuális események

Politikai rendszer

Helyi

Termék

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC