Según RT , el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Yury Borisov, dijo que la sonda Luna-25 no apagó su motor a tiempo y se desvió de su órbita planificada.
Desafortunadamente, la parada del motor no se planificó de forma secuencial, sino cronometrada. En lugar de los 84 segundos previstos, el proceso tardó 127 segundos, declaró Borisov a la cadena de televisión Rossiya 24 el 21 de agosto.
Una fotografía tomada por la cámara de la nave espacial Luna-25.
El 20 de agosto, Roscosmos dijo que la estación interplanetaria automática Luna-25 de Rusia chocó con la Luna, en lugar de aterrizar como estaba previsto. La nave espacial recibió una señal para formar una órbita elíptica antes de aterrizar, pero perdió contacto a las 14:57 hora de Moscú. Los intentos posteriores de localizar el barco y restablecer la comunicación no tuvieron éxito.
Se reunió un comité que representa a las agencias para determinar la causa del fracaso de la investigación.
Luna-25 fue lanzado el 11 de agosto en un cohete Soyuz 2.1b, desde el cosmódromo de Vostochny en la región de Amur en el Lejano Oriente ruso. Esta es la primera sonda enviada a la Luna por Rusia desde la era soviética.
Esta misión tiene como objetivo aterrizar la nave espacial cerca del polo sur de la Luna, conocido por su terreno difícil.
La nave espacial entró en la órbita lunar a principios de la semana pasada y envió imágenes de alta resolución del lado oculto de la Luna. El aterrizaje de la nave espacial está programado para el 21 de agosto, para examinar el suelo lunar y buscar la presencia de hielo, probar la tecnología de aterrizaje suave y realizar investigaciones a largo plazo en la capa exterior de la Luna.
Phuong Anh (Fuente: RT)
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